一季度,連續(xù)3個月噸鋼單耗低于50度,3月份降至噸鋼49.06度,達到國內同類型煉鋼廠領先水平
今年以來,河北鋼鐵集團邯鋼邯寶煉鋼廠按照公司要求大力開展節(jié)電攻關,通過加強節(jié)電管理、強化生產組織、優(yōu)化設備運行等舉措,進一步提高了節(jié)電水平,一季度連續(xù)3個月噸鋼單耗低于50度,其中3月份降至噸鋼49.06度,達到國內同類型煉鋼廠領先水平。
該廠制定了嚴格的節(jié)電目標,由設備管理室牽頭,全面加強用電管理,組織開展節(jié)電攻關。針對除塵、精煉等用電大戶,每周三詳細匯總一周用電數據,監(jiān)督全廠用電情況,并組織設備管理室、生產技術室、精煉車間等單位召開電耗分析會,認真分析影響節(jié)電工作的原因,及時制定有效改進措施。同時,加大節(jié)電檢查力度,每周不定期開展兩次節(jié)電檢查,督促各單位加強用電管理,并通過加大考核獎勵力度和調度會通報等舉措,增強各單位節(jié)電意識。
該廠強化生產組織,嚴格執(zhí)行“避峰就谷”生產組織模式。在“峰”段期間,無特殊情況堅決不安排雙聯(lián)工藝鋼種,避免增加電費支出。積極優(yōu)化精煉操作工藝,通過提高鋼包升溫速度、降低吹氬喂絲溫度、縮短精煉時間等措施,使精煉噸鋼耗電量由27.18度降至23度。重新優(yōu)化轉爐“三吹二”模式,將待鋼轉爐由實時備用改為冷備用,相關設備嚴格按制度執(zhí)行啟停,大大降低空載損耗,有效降低噸鋼電耗兩度以上,月節(jié)電80萬度。
該廠優(yōu)化設備控制模型,先后優(yōu)化轉爐一次除塵、二次除塵、倒罐站除塵、LF除塵等9臺風機設備運行方式參數。在保證設備正常運行和良好除塵效果情況下,改進速度條件的邏輯控制,合理設定運行頻率,大大降低了設備電耗水平,僅優(yōu)化二次除塵系統(tǒng)一項,每月就可節(jié)電70萬度。