今年以來,首鋼京唐煉鋼作業(yè)部通過建立煉鋼工藝穩(wěn)定性評價體系和57項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)的落實(shí)等工作的開展,煉鋼今年工藝穩(wěn)定性評價11項(xiàng)指標(biāo)綜合平均得分80.6,11月份為90.5分,比年初提高了16.9分。1至11月份,累計(jì)產(chǎn)量完成793.51萬噸,超計(jì)劃12.31萬噸;品種鋼完成457.72萬噸,超計(jì)劃47.96萬噸;實(shí)物鋼鐵料完成1086.766公斤/噸,比計(jì)劃降低7.234公斤/噸;工序成本完成616.40元/噸,比計(jì)劃降低24.978元/噸。
該部圍繞煉鋼工藝穩(wěn)定工作,科學(xué)制定量化評價體系,抓住關(guān)鍵項(xiàng)目,落實(shí)改進(jìn)措施。首先,他們建立了工藝穩(wěn)定量化評價體系,將11項(xiàng)重點(diǎn)指標(biāo)分解為38項(xiàng)支撐指標(biāo),落實(shí)到作業(yè)區(qū)、班組,納入崗位評價和勞動競賽評價體系。二是推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)工作,其中達(dá)到國際、國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)工藝水平的重點(diǎn)項(xiàng)目17項(xiàng);提高工藝管理水平一般項(xiàng)目29項(xiàng),設(shè)備改造或短平快項(xiàng)目11項(xiàng)。通過以上措施的落實(shí),該部的關(guān)鍵技術(shù)和指標(biāo)取得了進(jìn)步,工藝穩(wěn)定水平穩(wěn)步提高。
該部項(xiàng)目的實(shí)施,對工藝穩(wěn)定起到了積極作用。如底吹與爐齡同步項(xiàng)目的實(shí)施,降低了轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,提高了底吹磚的耐侵蝕度。目前2號脫碳爐已實(shí)現(xiàn)整爐役平均0.0023的低碳氧積控制水平,轉(zhuǎn)爐爐齡再創(chuàng)新高,達(dá)7826爐。減少鑄坯夾雜項(xiàng)目的實(shí)施,通過制定夾雜17項(xiàng)攻關(guān)措施,抓落實(shí),嚴(yán)考核,開展班組一對一培訓(xùn)。目前冷軋產(chǎn)品夾雜發(fā)生率在0.5%左右。提高恒拉速率項(xiàng)目,他們根據(jù)各作業(yè)區(qū)恒拉速率完成情況,分解指標(biāo),制定獎懲規(guī)定。召開月例會,公布完成情況。恒拉速日報每天公布各區(qū)影響恒拉速率的原因及責(zé)任單位,并精確到分鐘。截止11月份,鑄機(jī)恒拉速率96.4%,刷新歷史紀(jì)錄,達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。提高鑄機(jī)高拉速項(xiàng)目,他們優(yōu)化、修改了一冷、二冷水參數(shù)消除鑄坯鼓肚,研究了適應(yīng)高拉速的保護(hù)渣,修改了一次配水結(jié)晶器水溫差高報警問題;優(yōu)化了結(jié)晶器流場,減少漏鋼幾率。低碳鋼最高拉速達(dá)到了2.5米/分鐘;包晶鋼拉速最高達(dá)到1.4米/分鐘。提高中包溫度合格率項(xiàng)目,他們對溫度不合格的爐次進(jìn)行分鋼種、分鑄機(jī)分析,解決較多不合鋼種的問題;對于精煉雙聯(lián)鋼種是精煉控制的難點(diǎn),制定嚴(yán)格的聯(lián)系制度,RH、LF加強(qiáng)崗位之間的聯(lián)系,RH向LF爐要求進(jìn)站溫度,從LF爐開始精準(zhǔn)控制,滿足下道工序的要求,從而達(dá)到RH精準(zhǔn)控制,提高了雙聯(lián)鋼種的中包溫度合格率;縮短精煉處理周期、加快鋼包周轉(zhuǎn)節(jié)奏,達(dá)到紅包出鋼,減少鋼水過程中鋼包的溫降,從鋼包方面減少對溫度的影響因素;修砌專業(yè),做好異常鋼包的補(bǔ)償溫度工作,轉(zhuǎn)爐出鋼做好溫度補(bǔ)償,滿足精煉的進(jìn)站要求,減輕精煉精準(zhǔn)控制溫度的壓力;精煉工序加強(qiáng)與鑄機(jī)的溝通聯(lián)系,鑄機(jī)出現(xiàn)溫度異常的情況,精煉及時聯(lián)系,對下一包的溫度控制進(jìn)行及時調(diào)整。中包合格率由年初的90%上升至目前的94.6%。提高鋼包自開率項(xiàng)目,為了保證引流砂投放的準(zhǔn)確性,降低引流砂的使用量,在4臺傾翻機(jī)上安裝自動加砂裝置;完善鋼包熱修及鑄機(jī)開澆的標(biāo)準(zhǔn)化操作,加強(qiáng)對現(xiàn)場操作的管理;完善引流砂的管理及化驗(yàn)制度,不合格引流砂不發(fā)送至現(xiàn)場使用。通過改進(jìn)后2013年7月份、8月份鋼包滑動水口自開率分別達(dá)到99.81%和99.85%,達(dá)到歷史最好水平
同時,該部各工序也制定了相應(yīng)措施,保證工藝穩(wěn)定。脫硫工序依據(jù)鐵水進(jìn)站成分,控制脫硫劑消耗,縮短脫硫攪拌時間。脫磷工序針對鐵水碳低于4.2%爐次在吹煉時加入焦炭進(jìn)行補(bǔ)碳操作,加大攪拌促進(jìn)快速化渣,提高槍位進(jìn)行保碳操作;加強(qiáng)爐型維護(hù),保證底吹效果;加強(qiáng)對白灰質(zhì)量的抽檢,保證白灰質(zhì)量。煉鋼工序繼續(xù)推動留渣條件下的自動化煉鋼,穩(wěn)定留渣量和留渣環(huán)境,提高模型計(jì)算精準(zhǔn)性。精煉工序四班培訓(xùn)溫度控制措施,影響溫度合格率因素,與鑄機(jī)加強(qiáng)溝通,發(fā)現(xiàn)異常立即對鑄機(jī)進(jìn)行反饋,將溫度偏差影響因素降至最低。連鑄工序改造塞棒氬氣管路結(jié)構(gòu),提高低碳、超低碳鋼種單支水口澆注爐數(shù);優(yōu)化保護(hù)渣性能,改變低拉速情況下的操作和振動參數(shù),降低報警率;細(xì)化開澆、停澆及換水口操作,提高恒拉速率。