日前,由遷鋼公司煉鋼作業(yè)部生產(chǎn)出口伊朗的抗酸管線鋼X65MS-A1順利完成試制,鑄坯內(nèi)部質(zhì)量良好,中心偏析≤C類0.5比例和一檢合格率均達(dá)到百分之百,并開始穩(wěn)定批量生產(chǎn),標(biāo)志著該部在高牌號(hào)抗酸管線鋼等高潔凈品種鋼生產(chǎn)上邁上了新臺(tái)階。
抗酸管線鋼屬于高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品,主要應(yīng)用于油氣開發(fā)與輸送。由于使用環(huán)境惡劣復(fù)雜、監(jiān)控和更換難度大,要求該鋼種具有高強(qiáng)度、高韌性、抗脆斷、抗HIC和抗H2S腐蝕等一系列特性,因此對冶煉過程有著極為苛刻的要求,尤其是在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)環(huán)節(jié),基本已經(jīng)達(dá)到了目前轉(zhuǎn)爐擁有冶煉能力的極限。
管線鋼是遷鋼公司核心品牌產(chǎn)品,一直以來,遷鋼煉鋼作業(yè)部高度重視管線鋼的生產(chǎn),尤其是高牌號(hào)抗酸管線鋼的開發(fā)。在與遷鋼技術(shù)質(zhì)量部開展大量前期工作的基礎(chǔ)上,他們從生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)入手,強(qiáng)化過程控制,不斷解決和總結(jié)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題,走出了一條專門的管線鋼生產(chǎn)路線。針對成分窗口窄、雜質(zhì)元素含量控制苛刻的特點(diǎn),該部制定了細(xì)致的過程控制方案,對碳、硫、磷、鈣等元素成分控制等安排專業(yè)人員嚴(yán)格把關(guān),尤其是在對碳元素控制上,由于LF爐冶煉過程增碳明顯,要求轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳控制在0.025%以下才能滿足要求,即所謂的“拉低碳”,而這必然會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐爐襯侵蝕嚴(yán)重,對生產(chǎn)平衡、品種鋼生產(chǎn)以及制造成本造成較大影響。因此,控制LF爐冶煉過程的增碳是抗酸管線鋼生產(chǎn)過程中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。為了攻克這個(gè)難關(guān),該部專業(yè)人員多次組織研討,利用魚骨圖等分析方法,查找并制定LF爐關(guān)鍵過程控制點(diǎn),細(xì)化流程,解決影響生產(chǎn)的因素,同時(shí)針對LF爐電極質(zhì)量,形成了具體的控制標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格落實(shí)到崗位當(dāng)中。通過反復(fù)總結(jié)試驗(yàn),煉鋼作業(yè)部目前已經(jīng)能將LF爐增碳控制在0.01%以內(nèi),不但為轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)控制創(chuàng)造了良好條件,還使生產(chǎn)管控能力得到進(jìn)一步提升,為以后高端高效產(chǎn)品的生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同樣,圍繞抗酸管線鋼生產(chǎn)給轉(zhuǎn)爐帶來的巨大壓力,該部借助西三線X80的實(shí)際數(shù)據(jù),分析、總結(jié)后制定出有針對性的《轉(zhuǎn)爐快速出鋼方案》,形成了轉(zhuǎn)爐快速出鋼標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格落實(shí)到操作當(dāng)中,一次拉碳距出鋼縮短11分鐘,有效縮短了轉(zhuǎn)爐冶煉周期,降低了對轉(zhuǎn)爐爐襯的侵蝕程度,提高了轉(zhuǎn)爐冶煉效率。另外,為進(jìn)一步優(yōu)化抗酸管線鋼生產(chǎn)中的質(zhì)量控制,他們針對穩(wěn)定過熱度、恒定拉速、鋼包管控等要求建立了多個(gè)攻關(guān)團(tuán)隊(duì),不斷研討總結(jié),形成了具體的控制辦法,有力保證了抗酸管線鋼的順利冶煉。