1——5月份,河北鋼鐵集團邯鋼三煉鋼廠負(fù)能煉鋼噸鋼分別達到-19.8、-20.99、-21.24、-21.59、-21.65千克標(biāo)準(zhǔn)煤,月月創(chuàng)歷史最好水平,達到國內(nèi)同行業(yè)一流水平。
據(jù)悉,負(fù)能煉鋼不僅是衡量煉鋼廠節(jié)能環(huán)保狀況的一項重要指標(biāo),而且對促進降本增效工作意義重大。為提高負(fù)能煉鋼水平,降低工序能耗,該廠加大與先進企業(yè)對標(biāo)力度,組建攻關(guān)隊,深入查找制約工序能耗降低的各種因素,并制定改進措施。
該廠建立以日報為軸心的管理制度,設(shè)置能源管理員,結(jié)合能耗日報、轉(zhuǎn)爐煤氣回收日報、蒸汽回收日報、節(jié)電措施日報等報表,每日統(tǒng)計負(fù)能煉鋼14項指標(biāo)的消耗情況,并與指標(biāo)對比,分析各項指標(biāo)的節(jié)超原因,制定改進措施,在全廠范圍內(nèi)通報,促進各崗位用能降到最低。建立以降低能源消耗為重點的生產(chǎn)組織運行新模式,制定了《設(shè)備運行優(yōu)化管理制度》,明確各種設(shè)備啟停條件和時間,將各崗位用能降到最低。改造轉(zhuǎn)爐煙道汽化冷卻蒸汽回收系統(tǒng),擴容轉(zhuǎn)爐蒸汽蓄熱能力;增設(shè)支路調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)分級分路供氣的自動化配給,并結(jié)合生產(chǎn)節(jié)奏和季節(jié)變化,提高外送蒸汽壓力和降低內(nèi)部蒸汽管網(wǎng)壓力;改造轉(zhuǎn)爐副除塵系統(tǒng)介質(zhì),用廉價的壓縮空氣替代高價位的高壓氮氣。